MODSERIAL PID controller edit
Dependencies: HIDScope MODSERIAL QEI biquadFilter mbed
Fork of PID_controller_Motor by
History
robot testing
2016-10-28, by MBroek [Fri, 28 Oct 2016 09:19:48 +0000] rev 30
robot testing
Werkt redelijk goed, maakt ultiem kut geluid
2016-10-28, by MBroek [Fri, 28 Oct 2016 08:53:37 +0000] rev 29
Werkt redelijk goed, maakt ultiem kut geluid
Initialisatie motor 2 aangepast. Filter toegevoegd in PID
2016-10-28, by MBroek [Fri, 28 Oct 2016 07:56:12 +0000] rev 28
Initialisatie motor 2 aangepast. Filter toegevoegd in PID
Alles werkt!!, Maar zonder EMG
2016-10-26, by MBroek [Wed, 26 Oct 2016 11:05:32 +0000] rev 27
Alles werkt!!, Maar zonder EMG
shit kapot
2016-10-26, by MBroek [Wed, 26 Oct 2016 09:20:16 +0000] rev 26
shit kapot
EMG toegevoegd, maar werkt niet.
2016-10-26, by MBroek [Wed, 26 Oct 2016 08:00:58 +0000] rev 25
EMG toegevoegd, maar werkt niet.
EMG signaal geimplemteerd, doet nog een beetje raar.
2016-10-25, by MBroek [Tue, 25 Oct 2016 18:15:05 +0000] rev 24
EMG signaal geimplemteerd, doet nog een beetje raar.
Reference position motor 2 gefixt. Encoder probleem opgelost. Hij registreerd nu niet meer dat de motor beweegt als deze meebeweegt met motor1
2016-10-25, by MBroek [Tue, 25 Oct 2016 13:51:57 +0000] rev 23
Reference position motor 2 gefixt. Encoder probleem opgelost. Hij registreerd nu niet meer dat de motor beweegt als deze meebeweegt met motor1
Variabelen opgeriumd
2016-10-25, by MBroek [Tue, 25 Oct 2016 12:03:43 +0000] rev 22
Variabelen opgeriumd
Reference position motor1 gefixt. Hele initialisatie hierop aangepast. Dit werkt alles voor motor 1.
2016-10-24, by MBroek [Mon, 24 Oct 2016 20:35:10 +0000] rev 21
Reference position motor1 gefixt. Hele initialisatie hierop aangepast. Dit werkt alles voor motor 1.