![](/media/cache/img/default_profile.jpg.50x50_q85.jpg)
Definitieve motorscript in aanbouw
Dependencies: HIDScope MODSERIAL QEI biquadFilter mbed
Fork of frdm_Motor_V2_2 by
History
Ingebouwde switch die tussen de verschillende motoren kan gaan wisselen. Aantal graden is niet goed, pulses wordt wel getoond.
2015-10-02, by Margreeth95 [Fri, 02 Oct 2015 07:27:12 +0000] rev 19
Ingebouwde switch die tussen de verschillende motoren kan gaan wisselen. Aantal graden is niet goed, pulses wordt wel getoond.
Motor draait binnen gestelde grenzen (+/- 90 graden) richting de referentie. Aantal graden dat berekent wordt niet in overeenstemming met werkelijkheid, ligt mogelijk aan uitgelezen pulses (altijd 0).
2015-10-01, by Margreeth95 [Thu, 01 Oct 2015 15:46:34 +0000] rev 18
Motor draait binnen gestelde grenzen (+/- 90 graden) richting de referentie. Aantal graden dat berekent wordt niet in overeenstemming met werkelijkheid, ligt mogelijk aan uitgelezen pulses (altijd 0).
Motor draait naar referentiepositie, die nooit buiten de gestelde grenzen mag gaan
2015-09-30, by Margreeth95 [Wed, 30 Sep 2015 15:20:14 +0000] rev 17
Motor draait naar referentiepositie, die nooit buiten de gestelde grenzen mag gaan
Werkende PID controller
2015-09-30, by Rvs94 [Wed, 30 Sep 2015 11:49:02 +0000] rev 16
Werkende PID controller
Printf verplaatst, nu hebben we directere feedback in putty! nu begint de zoektocht naar de goede gain control vars.
2015-09-29, by Rvs94 [Tue, 29 Sep 2015 17:15:46 +0000] rev 15
Printf verplaatst, nu hebben we directere feedback in putty! nu begint de zoektocht naar de goede gain control vars.
Aansturing met pc toegevoegd. Waardes voor Kp, Ki en Kd zijn nog niet gevonden, systeem reageert nog vrij instabiel.
2015-09-29, by Rvs94 [Tue, 29 Sep 2015 16:58:52 +0000] rev 14
Aansturing met pc toegevoegd. Waardes voor Kp, Ki en Kd zijn nog niet gevonden, systeem reageert nog vrij instabiel.
Werkt, lowpass filter (5Hz). Motor aansturing is goed. Nadeel: snelheid wordt nooit 0. Misschien meer filtering toepassen.
2015-09-29, by Rvs94 [Tue, 29 Sep 2015 16:48:08 +0000] rev 13
Werkt, lowpass filter (5Hz). Motor aansturing is goed. Nadeel: snelheid wordt nooit 0. Misschien meer filtering toepassen.
PID controller, nog niet getest, biquad vars nog niet gevonden.
2015-09-29, by Rvs94 [Tue, 29 Sep 2015 16:28:55 +0000] rev 12
PID controller, nog niet getest, biquad vars nog niet gevonden.
Werkende PI controller, zonder filtering. Volgende stap is filtering en implementatie PID controller. Kp = 0.07, Ki = 0.005
2015-09-29, by Rvs94 [Tue, 29 Sep 2015 14:01:47 +0000] rev 11
Werkende PI controller, zonder filtering. Volgende stap is filtering en implementatie PID controller. Kp = 0.07, Ki = 0.005
p controller werkend, op naar PI controller
2015-09-29, by Rvs94 [Tue, 29 Sep 2015 13:37:22 +0000] rev 10
p controller werkend, op naar PI controller