Motor 1 is perfectly working, but however if I add motor 2 the whole thing is getting weird. The return to home is perfectly working.
Dependencies: Encoder HIDScope MODSERIAL QEI mbed
Fork of Motor4_SETPOINTPD by
History
Motor 1 is nu goed aan te sturen, maar zodra ik motor 2 toevoeg gaat hij heel raar doen. Terug naar home doet het goed!
2015-10-15, by Fernon [Thu, 15 Oct 2015 16:03:40 +0000] rev 27
Motor 1 is nu goed aan te sturen, maar zodra ik motor 2 toevoeg gaat hij heel raar doen. Terug naar home doet het goed!
Werkt niet, stopt met de while excectue
2015-10-15, by Fernon [Thu, 15 Oct 2015 15:08:49 +0000] rev 26
Werkt niet, stopt met de while excectue
2e motor erbij gevoegd
2015-10-15, by Fernon [Thu, 15 Oct 2015 14:24:49 +0000] rev 25
2e motor erbij gevoegd
Motor 1 werkt nu perfect (er moet nog wel even gekeken worden naar maximale rotatie, hier heb ik nog een fout in zitten). Motor 2 moet nog de range bepaald worden. Vuurknop werkt gewoon prima;
2015-10-14, by Fernon [Wed, 14 Oct 2015 15:27:45 +0000] rev 24
Motor 1 werkt nu perfect (er moet nog wel even gekeken worden naar maximale rotatie, hier heb ik nog een fout in zitten). Motor 2 moet nog de range bepaald worden. Vuurknop werkt gewoon prima;
Lijkt te werken, Hij blijft binnen de range van zoals ik heb gezegd dat hij moet blijven. Buiten de range pakt de out of range het over. Moet nog verder getest worden op fouten en motor 2 moet ook nog toegevoegd worden. Servo motor werkt ook goed.
2015-10-14, by Fernon [Wed, 14 Oct 2015 14:55:21 +0000] rev 23
Lijkt te werken, Hij blijft binnen de range van zoals ik heb gezegd dat hij moet blijven. Buiten de range pakt de out of range het over. Moet nog verder getest worden op fouten en motor 2 moet ook nog toegevoegd worden. Servo motor werkt ook goed.
First try on our real programme, not tested yet
2015-10-12, by Fernon [Mon, 12 Oct 2015 18:23:05 +0000] rev 22
First try on our real programme, not tested yet
Even een backup wanneer alles nog werkt
2015-10-12, by Fernon [Mon, 12 Oct 2015 13:44:24 +0000] rev 21
Even een backup wanneer alles nog werkt
PID controller werkend, nu toegespits op groep. Ik heb een motor 1 en motor 2 toegevoegd, en dat als hij boven een bepaalde waarde uit komt gaat hij weer terug naar veilige waarde. EMG moet nog goed geimplementeerd worden
2015-10-09, by Fernon [Fri, 09 Oct 2015 10:20:15 +0000] rev 20
PID controller werkend, nu toegespits op groep. Ik heb een motor 1 en motor 2 toegevoegd, en dat als hij boven een bepaalde waarde uit komt gaat hij weer terug naar veilige waarde. EMG moet nog goed geimplementeerd worden
Working PID controller, na 5 seconden gaat hij terug naar home
2015-10-07, by Fernon [Wed, 07 Oct 2015 20:22:21 +0000] rev 19
Working PID controller, na 5 seconden gaat hij terug naar home
PID controller werkend (met I alleen actief als error klein is!).
2015-10-07, by Fernon [Wed, 07 Oct 2015 20:06:15 +0000] rev 18
PID controller werkend (met I alleen actief als error klein is!).